今年以來(lái),神木公司紅柳林運營(yíng)中心以“小改小革”為切入點(diǎn),聚焦生產(chǎn)痛點(diǎn)難點(diǎn),面對鍋爐水處理間軟化器鹽水溶解難題,通過(guò)實(shí)施壓縮空氣反吹技術(shù),僅用低成本投入就讓軟化水系統效率提升超50%,實(shí)現從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”。

鹽床難題威脅鍋爐安全
改造前,軟化器吸鹽罐采用靜態(tài)自然溶解方式,該工藝存在多項技術(shù)短板:鹽粒因密度高迅速沉淀結塊,形成難以溶解的“鹽床”;溶解過(guò)程缺乏有效攪拌,導致罐內出現“上層不飽和、下層未溶解”的高度不均現象;更重要的是,鹽水濃度波動(dòng)幅度高達±15%-20%,嚴重影響了鈉離子對樹(shù)脂中鈣、鎂離子的置換效率,導致樹(shù)脂再生效果差。長(cháng)期運行下,鍋爐受熱面結垢風(fēng)險陡增,金屬腐蝕問(wèn)題隱患重重,成為制約安全生產(chǎn)的“卡脖子”難題。
“氣力攪拌”精準破題
項目團隊創(chuàng )造性利用現有空壓機系統,將壓縮空氣通過(guò)DN15不銹鋼管引入吸鹽罐底部,通過(guò)布氣裝置均勻釋放壓縮空氣。氣泡群在上升過(guò)程中產(chǎn)生持續擾動(dòng)力,既有效抵消鹽粒重力防止沉淀,又通過(guò)微射流作用打破鹽粒團聚體,極大增加了溶解界面。該系統還配備了簡(jiǎn)易閥門(mén)控制,操作靈活、穩定可靠,實(shí)現了溶解過(guò)程的強效化和均勻化。

節能降耗成效顯著(zhù)
改造后系統關(guān)鍵性能大幅提升:鹽粒懸浮率達到95%以上,沉淀現象基本消除;溶解時(shí)長(cháng)由4-6小時(shí)縮短至2-3小時(shí),效率提升超50%;鹽水濃度波動(dòng)范圍控制在±5%以?xún)?,系統穩定性顯著(zhù)增強;軟化水合格率持續穩定在100%,樹(shù)脂再生能力明顯恢復。從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”,紅柳林運營(yíng)中心用實(shí)踐證明:基層創(chuàng )新無(wú)需“高大上”,只要瞄準痛點(diǎn)、精準發(fā)力,小改造也能釋放大能量,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展吹響“創(chuàng )新號角”。(段朝欣)

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